高爐下密封閥軸頭密封的改進(jìn)

2014-03-30 劉文賢 安鋼煉鐵廠

  不休風(fēng)對高爐下密閥驅(qū)動軸軸頭密封進(jìn)行處理,在原密封的基礎(chǔ)上,另加裝一對半圓附加壓蓋加硅膠圈的方式進(jìn)行密封,并用螺栓壓緊壓蓋,使?jié)櫥錆M密封腔,密封圈膨脹,密封唇和軸頸貼合更好,密封效果良好。

現(xiàn)狀

  煉鐵廠7# 高爐爐頂下密閥驅(qū)動軸軸頭密封多次發(fā)生煤氣吹損現(xiàn)象,極易造成高爐休風(fēng)。由于下密閥的密封工況惡劣,長期處于高溫、高壓煤氣、粉塵的環(huán)境中,往復(fù)轉(zhuǎn)動摩擦,密封圈容易磨損、老化,而且維修空間狹小。常規(guī)檢修更換整套密封需要高爐休風(fēng)4 小時,給高爐生產(chǎn)造成較大的經(jīng)濟(jì)損失。經(jīng)過技術(shù)人員分析討論,決定對下密軸頭跑煤氣進(jìn)行不休風(fēng)處理。

1、改進(jìn)原理

  下密封閥軸頭密封結(jié)構(gòu)如圖1 所示, 由殼體、壓蓋、組合密封圈、支撐環(huán)組成。由于密封圈磨損、老化造成密封唇邊和軸間隙增大而失效。如果不休風(fēng)直接拆卸壓蓋,爐內(nèi)高溫、高壓煤氣就會將舊密封吹出,新密封圈也無法安裝。于是我們決定在原密封的基礎(chǔ)上,另加裝一對半圓附加壓蓋加硅膠圈的方式進(jìn)行密封。

2、具體實(shí)施步驟

  (1)如圖1 加工兩個半圓型附加壓蓋7 合在一起,其內(nèi)徑比軸的直徑大1mm,并把附加壓蓋內(nèi)側(cè)加工8×8 的倒角;

軸頭煤氣密封改造原理圖

1-壓蓋2-支撐環(huán)3-軸4-組合密封圈5-跑煤氣處6-硅膠圈7-附加壓蓋

圖1 軸頭煤氣密封改造原理圖

  (2)準(zhǔn)備好施工工具和φ10mm 硅膠圈等材料,戴好呼吸機(jī)把原密封壓板上的4 條M10×30 螺栓先卸下緊臨的兩條;

  (3)把直徑為10mm 的硅膠條單根繞在軸上貼緊,然后用加工好的一個半圓壓板倒角向里壓住并換裝成M10×50 的螺栓壓緊;

  (4)把另外兩條M10×30 螺栓卸下,把硅膠條接頭切成45°斜面粘牢,形成一個硅膠圈;

  (5)把另一個加工好的半圓壓板倒角向里扣在軸上壓住硅膠圈,用M10×50 的螺栓壓緊;

  (6)壓入潤滑脂。使?jié)櫥錆M密封腔,密封圈膨脹,密封唇和軸頸貼合更好,密封效果良好。