高溫高壓機械密封失效原因分析及改進措施

2013-11-07 潘向東 中國石油天然氣股份有限公司

  針對高溫高壓集裝式機械密封失效形式方面的實際問題,進行深入分析總結(jié),并提出了國產(chǎn)化改造的技術(shù)措施,延長了機械密封的壽命,保證了設(shè)備及裝置的長、滿、穩(wěn)、優(yōu)、安運行。

  某石化公司乙烯配套裝置反應(yīng)器冷卻水泵采用型號為3620L的雙吸雙支撐徑向剖分結(jié)構(gòu)的單級離心泵,起到排出反應(yīng)器產(chǎn)生的多余熱負荷及為空壓機透平提供高壓蒸汽的作用。該泵為水平安裝,單臺泵雙套機械密封,以256℃、4.4MPa的過熱水(PH值8~10)為介質(zhì),出口壓力為4.8MPa,流量為592.25m3/h。軸外徑為準(zhǔn)95mm,材質(zhì)為17-4PH(A564 Ty.630)。該泵原裝機封采用約翰克蘭的平衡型單端面多彈簧機封,機封冷卻方式采用帶盤管冷卻器的自沖洗方式(API plan23)。由于進口該類型機械密封費用很高,并且我國引入機械密封60多年,技術(shù)已經(jīng)很成熟,因此在裝置投產(chǎn)后決定將該機械密封國產(chǎn)化。國產(chǎn)化后機械密封基本結(jié)構(gòu)不變,仍然采用平衡型單端面多彈簧集裝式結(jié)構(gòu)及非補償環(huán)旋轉(zhuǎn)的方式。動環(huán)材質(zhì)采用硬質(zhì)合金(YWN8),靜環(huán)材質(zhì)采用自潤滑性能較好的浸銻石墨。采用國產(chǎn)化機械密封以來,多臺泵先后出現(xiàn)機封泄漏情況,經(jīng)拆檢分析,確定了主要存在以下幾種失效形式。

一、機械密封失效形式及原因

  1. 機械密封硬質(zhì)合金動環(huán)炸裂,浸銻石墨靜環(huán)表面出現(xiàn)氣蝕性裂紋。

  (1)泵抽空斷料或發(fā)生氣蝕。泵進料為4.4MPa的過熱水,經(jīng)檢查,泵的流量、壓力沒有異常;密封失效炸環(huán)始終只是發(fā)生在某一端,由此,可確定機封失效不是由于泵抽空或發(fā)生嚴重氣蝕所引起的。

  (2)封水管堵塞或自封水換熱器換熱效果不好。在高溫?zé)崴r下,如果冷卻效果不好,機械密封端面的液膜易產(chǎn)生氣化,承載能力降低、液膜減薄,造成密封失效。具體到本泵機封冷卻不良的原因,主要是換熱器堵塞或不暢。

  2. 機械密封軸套內(nèi)部O型圈碳化變質(zhì),軸套和軸沒有相對運動的痕跡。

  機封軸套內(nèi)部O型圈碳化主要原因為機封廠家選用O型圈材質(zhì)不正確。三元乙丙橡膠一般使用溫度為150℃,性能等級較高的使用溫度230℃。而泵身溫度為256℃,經(jīng)分析除了機封軸套O型圈處溫度可達到256℃外,其余四處輔助密封圈溫度均不超過220℃,故選用性能等較高的三元乙丙橡膠能滿足大多工況要求,而機封軸套內(nèi)O型圈選用三元乙丙橡膠卻會造成機封失效泄漏。

  3. 機封軸套內(nèi)部O型圈老化變質(zhì),軸套內(nèi)有旋轉(zhuǎn)摩擦痕跡,軸套和軸有相對運動痕跡。

  軸套膠圈老化原因應(yīng)該是傳動環(huán)傳動頂絲松脫造成軸套不隨軸旋轉(zhuǎn),軸套、膠圈、軸三者產(chǎn)生相對位移,導(dǎo)致膠圈老化機封失效。其主要原因如下。

  (1)傳動頂絲緊固不到位。

  (2)傳動頂絲(304材質(zhì))硬度低于軸表面硬度,使頂絲在軸上不能定位,發(fā)生打滑。

  4. 機封軸套外圓與機封壓蓋發(fā)生嚴重磨損。

  軸套和壓蓋之間有磨損證明機械密封動靜環(huán)同軸度不好,增大密封摩擦面積,導(dǎo)致非正常磨損,使密封失效。另外軸套和軸的摩擦?xí)馆S產(chǎn)生不規(guī)則的跳動,同樣能造成密封面非正常磨損,導(dǎo)致密封失效。

  5. 軸承損壞嚴重,機封軸套外圓與機封壓蓋發(fā)生嚴重磨損。

  軸承損壞基本上是由于軸承安裝不當(dāng)所致。軸承損壞后,機封軸套產(chǎn)生軸向位移,致使壓縮量增大,加速了密封磨損導(dǎo)致的密封失效。

二、機械密封失效整改和預(yù)防措施

  1. 針對合金環(huán)炸裂、石墨環(huán)裂紋的原因,封水換熱器的冷卻水應(yīng)采用純凈水。但工程中大多數(shù)都用過濾江水或者經(jīng)處理的廢水作為機封沖洗水。因此每次更換機封時都要對其封水換熱器進行拆解清洗。如果在運行中自封水回水超過55℃,應(yīng)該立即倒泵,對封水換熱器的管程和殼程均進行清洗。另外自封水系統(tǒng)管線的最高點應(yīng)安裝排氣閥門,在開泵之前將系統(tǒng)里的氣體排凈,避免造成氣阻。

  2. 由于是雙吸雙支撐泵,更換單端機械密封時,另一端必須安裝機封定位卡子,并將機封傳動頂絲松開,使未更換的一端機封處于自由狀態(tài),待更換機封完畢后,兩端同時緊固傳動頂絲定位,摘掉定位卡子。兩端同時更換機械密封更是如此,兩端機械密封必須同時定位,保證機械密封彈簧的壓縮量。頂絲的緊固應(yīng)確?煽俊

  3. 由于泵的軸承配合有一定的過盈量,因此安裝軸承必須熱裝。推薦使用軸承感應(yīng)加熱器,采用蒸汽加熱的方式也可以。但應(yīng)注意排出蒸汽凝液,并加油置換軸承箱內(nèi)無法擦拭的蒸汽凝液。在新裝配的軸承運行滿200h后,需要再次換油,以保證密封的使用壽命。

  4. 提高安裝精度,保證機封軸套同壓蓋之間的同軸度要求。軸徑分別為20~40mm、50~80mm、80~120mm時,機械密封軸與密封腔的垂直度允差值分別為0.05mm、0.06~0.07mm、0.08mm,機械密封的同軸度偏差≤0.02~0.25mm。軸徑16~50mm時,軸的徑向跳動偏差≤0.04mm;軸徑50~120mm時,徑向跳動偏差≤0.05mm。軸向竄動量不大于0.05mm;軸的表面粗糙度不得低于3.2。軸凸肩過渡部分以及機封壓蓋與泵殼接觸處均應(yīng)圓滑過渡,避免傷及輔助密封圈。

  5. 解決集裝式機械密封內(nèi)部非金屬輔助密封圈出現(xiàn)碳化變質(zhì),首先更換機械密封軸套內(nèi)部O型圈材質(zhì),選用性能等級較高的Kalrez全氟橡膠,耐溫能達275℃;其次更換密封壓蓋和泵殼密封圈為纏繞墊片、機械密封中面及靜環(huán)輔助密封圈為聚四氟乙烯。改后運行1年未發(fā)現(xiàn)機封泄露。

  6. 處理機械密封傳動頂絲的失效問題。已知軸的材質(zhì)為17-4PH,是由銅、鈮/鈳構(gòu)成的沉淀、硬化、馬氏體不銹鋼,其硬度為38HRC。更換頂絲材質(zhì)為45#鋼,淬火處理,硬度40HRC。