丙烯酸酯裝置機(jī)泵機(jī)械密封泄漏原因與改進(jìn)

2013-10-20 曾國(guó)海 中國(guó)石油吉林石化公司電石廠

  針對(duì)丙烯酸酯裝置運(yùn)行中機(jī)械密封泄漏的原因進(jìn)行了分析,幾年來持續(xù)對(duì)機(jī)械密封加以改進(jìn),延長(zhǎng)了機(jī)泵正常運(yùn)行的周期,企業(yè)取得較大的收益。

  吉林石化公司電石廠丙烯酸酯裝置1992年投料開車,擁有轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)械341臺(tái),其中有140臺(tái)軸封為機(jī)械密封。機(jī)泵軸封泄漏是影響裝置長(zhǎng)、滿、優(yōu)運(yùn)行的重要因素,減少機(jī)泵泄漏延長(zhǎng)機(jī)泵運(yùn)轉(zhuǎn)周期是設(shè)備維護(hù)的主要工作。丙烯酸酯生產(chǎn)系統(tǒng)復(fù)雜,多為負(fù)壓操作,且物料容易自聚合,對(duì)機(jī)泵密封要求較高,因此在滿足生產(chǎn)需要的前提下,選用適當(dāng)?shù)臋C(jī)械密封型式和材料十分迫切。

1、機(jī)械密封泄漏原因

  丙烯酸酯生產(chǎn)過程中,由于機(jī)泵故障頻繁,特別是軸封泄漏頻次較高,許多機(jī)械密封使用期不足3個(gè)月,平均每天需檢修2臺(tái)泵,甚至新機(jī)械密封安裝后不到一小時(shí)就發(fā)生泄漏,但拆檢機(jī)械密封未發(fā)現(xiàn)問題,使用時(shí)間僅一小時(shí)。通過檢查軸的直線度,更換軸承,多次調(diào)整機(jī)封軸套裝置,改變機(jī)封彈簧壓縮量,調(diào)整密封系統(tǒng)等一系列措施,仍未能解決泄漏問題,嚴(yán)重影響了裝置的長(zhǎng)周期運(yùn)行。

  查找泄漏原因發(fā)現(xiàn),機(jī)封泄漏最頻繁處為精餾單元塔底再沸器泵,通過觀察運(yùn)行狀況和跟蹤檢修過程,查找了機(jī)封泄漏的直接原因。現(xiàn)運(yùn)行工況為真空負(fù)壓操作,目的是降低分餾溫度,常壓條件下苯、水和醋酸的分餾溫度為200℃,真空條件下82.5℃就可以分離。物料特性極易聚合,正常存放溫度為15~30℃,低于15℃結(jié)凍,高于30℃聚合。丙烯酸對(duì)溫度要求較高。

  丙烯酸酯裝置約50%的機(jī)械密封失效是因聚合物在機(jī)械密封中將彈性元件卡死失去彈性,補(bǔ)償彈簧失效,造成泄漏的。丙烯酸物料極易聚合,密封液循環(huán)量不足或冷卻效果不好,造成密封腔內(nèi)溫度過高,物料一旦聚合,在腔內(nèi)形成一種類似橡膠的聚合物,使彈簧失去作用,進(jìn)而導(dǎo)致機(jī)封泄漏。盡管泵入口安裝了過濾器,但在機(jī)械密封腔內(nèi)仍會(huì)聚集大量的聚合物。還有的是因動(dòng)、靜密封環(huán)磨損,靜環(huán)止動(dòng)口開裂,密封的摩擦副在磨損后得不到有效的補(bǔ)償,造成密封失效。再有一部分是輔助密封圈磨損失效,造成泄漏。工藝條件為真空負(fù)壓操作,壓力稍有波動(dòng),泵就會(huì)斷料。如果斷料,機(jī)械密封的輔助沖洗液就會(huì)停止,機(jī)封產(chǎn)生干磨。泵運(yùn)行速度為2900rpm/min,機(jī)封很快會(huì)磨損,磨損后的機(jī)封往里漏氣,從而破壞真空,真空一旦被破壞,更加速了生產(chǎn)波動(dòng),機(jī)泵泄漏,嚴(yán)重影響周圍環(huán)境。

  密封端面潤(rùn)滑不良是機(jī)封泄漏的另一原因。密封液量不足或冷卻效果不好,造成密封腔內(nèi)溫度過高,是機(jī)泵泄漏的又一主要原因。機(jī)械密封的輔助沖洗系統(tǒng)非常重要,它可有效地保護(hù)密封面,起到冷卻、潤(rùn)滑、沖走雜物等作用。沒有合理地配置輔助沖洗系統(tǒng),達(dá)不到密封效果;有時(shí)雖然設(shè)計(jì)了輔助系統(tǒng),但由于沖洗液中有雜質(zhì),沖洗液流量、壓力不夠,沖洗口位置設(shè)計(jì)不合理等原因,同樣達(dá)不到密封效果。

  機(jī)泵發(fā)生振動(dòng)故障,同樣容易引起機(jī)封泄漏。經(jīng)對(duì)機(jī)泵解體檢查,發(fā)現(xiàn)聯(lián)軸器膠塊損壞,電機(jī)與泵軸對(duì)中不好,軸承有磨損,這是引起機(jī)泵振動(dòng)大、有雜音的主要原因。

2、機(jī)械密封的改進(jìn)措施

  針對(duì)機(jī)械密封動(dòng)靜環(huán)密封面易磨損問題,從機(jī)械密封使用材料上進(jìn)行了分析。以前選用的機(jī)械密封靜環(huán)材質(zhì)為三氧化二鋁陶瓷,動(dòng)環(huán)材質(zhì)為純石墨或浸四氟石墨。通過使用觀察,陶瓷對(duì)石墨這種材質(zhì)的機(jī)械密封抗熱振性能較差,且介質(zhì)粘度大,不適合精餾單元塔底再沸器泵上使用。經(jīng)研究改變機(jī)械密封材質(zhì),選用碳化硅和浸銻石墨。碳化硅具有摩擦系數(shù)低、硬度高、耐磨性好的特點(diǎn)并具有良好的化學(xué)穩(wěn)定性、耐熱性和抗熱振性,浸銻石墨特點(diǎn)是抗彎與抗壓強(qiáng)度高,可達(dá)30 MPa和90 MPa,使用溫度可達(dá)500 ℃。

  針對(duì)輔助密封圈易發(fā)生磨損失效變形,采用了包氟密封圈,該材質(zhì)可補(bǔ)償范圍寬,回彈性好,靜環(huán)安裝后可與機(jī)械密封室配合緊密,避免了負(fù)壓條件下向系統(tǒng)內(nèi)泄漏空氣。

  針對(duì)機(jī)械密封彈性元件易被聚合物卡死,最有效的途徑是減少聚合物產(chǎn)生。通過定期對(duì)機(jī)泵入口過濾器進(jìn)行清理,不僅減少了聚合物產(chǎn)生量,而且改善了機(jī)泵運(yùn)行環(huán)境,降低了機(jī)泵發(fā)生氣蝕的機(jī)率,杜絕了氣蝕原因引起的機(jī)泵振動(dòng)。這就避免了機(jī)械密封因機(jī)泵振動(dòng)發(fā)生泄漏,也避免了機(jī)封因斷料發(fā)生干磨,造成的泄漏。

  另外,為使設(shè)備盡量適應(yīng)生產(chǎn)需要,使機(jī)泵既防聚合又能在斷料情況下正常運(yùn)轉(zhuǎn),降低機(jī)封磨損機(jī)率,需加大液體進(jìn)行沖洗、冷卻和潤(rùn)滑的力度。采用外配機(jī)械密封沖洗液管線,利用其它穩(wěn)定壓力源將沖洗冷卻液注入密封腔內(nèi),加上調(diào)節(jié)閥門,調(diào)節(jié)沖洗液流量,避免破壞密封腔內(nèi)壓力。這就有力地解決了冷卻和斷料兩項(xiàng)問題。由于有沖洗液潤(rùn)滑,即使在斷料情況下,機(jī)械密封也能得到充分潤(rùn)滑和冷卻,同時(shí)帶走聚合物,機(jī)械密封不致因干磨而被燒毀。泵的平穩(wěn)運(yùn)行,有力地保證了生產(chǎn)操作的平穩(wěn)運(yùn)行。

  在機(jī)械密封的結(jié)構(gòu)安裝上,對(duì)易產(chǎn)生聚合物和結(jié)晶的機(jī)泵,采用雙端面機(jī)械密封、背對(duì)背安裝。再根據(jù)物料特性及工藝要求,輔以外沖洗,從而達(dá)到冷卻和沖洗的作用。

3、精心操作加強(qiáng)檢修

  避免其它原因造成機(jī)泵振動(dòng),也能延長(zhǎng)機(jī)械密封的使用周期。聯(lián)軸器膠塊能起到減振作用,膠塊損壞容易引起機(jī)泵振動(dòng),換用聚氨酯膠塊,改善了聯(lián)軸器的現(xiàn)狀。在機(jī)泵檢修過程中,加強(qiáng)了檢修驗(yàn)收質(zhì)量,對(duì)檢修安裝人員要求每次檢修用百分表進(jìn)行找正測(cè)量,以保證電機(jī)與泵軸的對(duì)中精度。

  軸承磨損也是引起機(jī)泵振動(dòng)的主要原因。通過加強(qiáng)備件質(zhì)量驗(yàn)收管理,杜絕了軸承質(zhì)量引起的機(jī)泵泄漏。將機(jī)泵潤(rùn)滑管理列入日?己藘(nèi)容,確保機(jī)泵潤(rùn)滑正常。進(jìn)一步加強(qiáng)崗位操作人員的培訓(xùn),做到精心操作、認(rèn)真巡檢,杜絕機(jī)泵斷料引起機(jī)封干磨,杜絕人為因素引起的機(jī)泵故障。

  從2009年至2012年,我們先后對(duì)46臺(tái)機(jī)泵進(jìn)行了機(jī)封改造,通過采用適當(dāng)?shù)臋C(jī)械密封結(jié)構(gòu)和材質(zhì),加強(qiáng)維護(hù)保養(yǎng)、潤(rùn)滑良好,巡檢及時(shí)、操作得當(dāng),有效降低了機(jī)泵故障率。機(jī)泵故障檢修總臺(tái)次呈逐年下降趨勢(shì),裝置運(yùn)行平穩(wěn)率逐年提高,環(huán)境條件得到改善,降低了丙烯酸酯生產(chǎn)成本,提高了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。