粗粒度鹽的生產(chǎn)小結(jié)
鹽的粒度越來越受到各制鹽生產(chǎn)企業(yè)的重視。我公司利用裝置技術(shù)改造的機會,將蒸發(fā)罐改為外熱式強制逆循環(huán)工藝,充分利用晶體生長的擴散過程,促使加熱料液在蒸發(fā)室停留時間增長,延長鹽晶成核結(jié)晶時間可提高鹽的粒度。
1、前言
近年來隨著食鹽產(chǎn)品市場的激烈競爭,粗粒度鹽越來越受人們的青睞, 這也是困擾井礦鹽企業(yè)開發(fā)生產(chǎn)粗粒度鹽的一大難題。我公司從2003 年15萬噸/年真空制鹽裝置擴能技改后,鹽產(chǎn)品料徑分布較為均勻。2004年7月,生產(chǎn)開始采用活性劑化學(xué)方法進行粗粒度鹽小樣試驗室試驗,從試驗報告分析效果不太理想。后經(jīng)生產(chǎn)實際采用增加物料循環(huán)量的方式進行探索生產(chǎn)粗粒度鹽取得了一定的成果。本文結(jié)合生產(chǎn)實踐,將生產(chǎn)粗粒度鹽的方式介紹給同行,供同行們參考,有不妥之處請指正。
2、試驗?zāi)康?/h2>
在多效蒸發(fā)中,真空制鹽通過單效生產(chǎn),獲得NaCl 晶體篩上物0.3mm 以上達80%,基本能滿足粗粒度鹽生產(chǎn)的需要。
3、試驗方法
3.1、理論依據(jù)及實驗條件
2003 年技改后蒸發(fā)罐改為外熱式強制逆循環(huán)工藝,充分利用晶體生長的擴散過程,促使加熱料液在蒸發(fā)室停留時間增長,延長鹽晶成核結(jié)晶時間可提高鹽的粒度。加之,選擇合適的鹽漿循環(huán)速度可進一步增大鹽漿的過飽和度,從而促使鹽晶增大。最后,通過長鹽足的淘洗和沉降處理,獲得較為理想的粗粒度鹽。
我公司2003 年技改情況:工藝選用分效預(yù)熱、平流進料、分效排鹽及外熱式強制逆循環(huán)生產(chǎn)工藝,采用316L材料改造鹽足,加熱室加熱管Ⅰ效為鈦鉬鎳合金,Ⅱ-Ⅳ效加熱管為純鈦,復(fù)合板材制作蒸發(fā)室。技改后,其成品鹽的流動性及感觀指標(biāo)均有所好轉(zhuǎn),且所匹配的循環(huán)泵電機功率90kW,通過變頻調(diào)速器控制循環(huán)的轉(zhuǎn)速能夠?qū)崿F(xiàn)鹽沙多次循環(huán)的目的。通過沉積于10.5m長鹽足的鹽沙自重力沉降及循環(huán)泵的拉力,促使鹽沙再次參與循環(huán)管料液循環(huán),延長單效罐內(nèi)鹽晶粒的循環(huán)動時間,促進鹽晶粒長大,從而達到生產(chǎn)粗粒度鹽的目的。
3.2、改造方案
在各效鹽足與循環(huán)泵的連通管之間,用一節(jié)ф89的316L不銹鋼管構(gòu)通,兩端用篩網(wǎng)將塊鹽隔離,中間用DN80 的閘閥控制鹽漿的循環(huán)量。在正常生產(chǎn)時,固定循環(huán)泵的頻率,通過調(diào)節(jié)鹽足與循環(huán)管的鹽漿循環(huán)量,控制較高的固液比,從而實現(xiàn)試驗?zāi)康。見圖1。
圖1 鹽足與循環(huán)泵的連通管示意圖
3.3、所需材料預(yù)算
ф89 的316L 計1m,DN80PN16 閘閥1只及針對Ⅰ、Ⅱ效作改造所需部分輔材共計約6000元。
4、生產(chǎn)效果分析
4.1、連續(xù)觀察料液循環(huán)時間與循環(huán)泵的電流變化關(guān)系1小時,電流基本在額定178A左右,但會增加電能消耗。
4.2、試驗結(jié)果分析
表1 分析說明:通過物理試驗后,不加任何篩分設(shè)施基本能滿足生產(chǎn)需求,當(dāng)然要想獲得粒度均勻的粗粒度鹽增設(shè)輔助設(shè)施是必備的。
4.3、通過此物理循環(huán)裝置的使用,既能滿足生產(chǎn)粗粒度鹽的需求,同時也可有效解決長鹽足長期堵塞的難題。
4.4、操作技能的熟練程度是影響產(chǎn)量的關(guān)鍵因素。
表1 試驗分析結(jié)果
5、結(jié)束語
通過上述試驗,我公司2005年粗粒度鹽達年產(chǎn)5000噸,2006年大批量生產(chǎn)對生產(chǎn)腌制鹽、炒鹽、腸衣鹽等累計均符合國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn), 基本滿足了用戶要求,2006年生產(chǎn)粗粒度鹽共計11000噸。2007年累計生產(chǎn)達20000萬噸,2008年1-5月累計生產(chǎn)達16000余噸,預(yù)計全年會超過30000 噸,產(chǎn)品在重慶市場有較好的市場前景。這也將為我司100 萬噸/年真空制鹽建設(shè)工程中,大規(guī)模生產(chǎn)粗粒度鹽奠定堅實基礎(chǔ)。